Содержание материала

В периодической печати имеются публикации [103—105], в которых освещается опыт эксплуатации элегазовых аппаратов и анализируются причины аварий, которые происходили с элегазовыми аппаратами. В них отмечается, что некоторые фирмы, например «Сименс», сами осуществляют первичный монтаж аппаратов на подстанции и обучают эксплуатационников обращению с элегазовыми выключателями. До 1968 г. эта фирма поставила в различные страны 70 выключателей на 245 и 420 кВи ведет за ними непрерывное наблюдение.
В статьях подчеркивается высокая надежность уплотнений. В выключателях фирмы «Сименс» уплотнения, осуществленные кольцами из неопрена (кремнийорганического каучука), обеспечивают работу выключателя в течение пяти лет без добавления элегаза, утечка которого за этот период не превышает 2% общего его количества. Приводятся и другие примеры. Так, в выкатном элегазовой выключателе для комплектных распределительных устройств (КРУ) с нормальным давлением Раб = 3,4 кГ/см2 за четыре года эксплуатации давление снизилось на 0,15 кГ/см2.
Наблюдения фирмы «Сименс» дали возможность устранить конструктивные ошибки и подтвердили надежную работу фильтров. После года работы выключателя в элегазе, которым был заполнен аппарат, не было обнаружено каких-либо примесей или влаги. Отмечается, что в элегазовых выключателях эта фирма применяет специально разработанные изоляционные материалы.
В [104] указывается, что за сравнительно небольшой период в США произошло пять аварий с элегазовыми выключателями 500 кВфирмы «Вестингауз». Аварии явились результатом перекрытия по внутренней поверхности изоляционных труб, соединяющих основной и дополнительный резервуары, высокого давления. Анализ аварий и специальные исследования, проведенные совместно представителями фирмы и эксплуатации, показали, что причиной аварии явилось осаждение на поверхности трубы влаги. При падении температуры ниже 5° С элегаз во вспомогательном резервуаре высокого давления конденсируется. Вместе с ним конденсируется и содержащаяся в нем влага. Осаждение сконденсировавшейся влаги в трубе и вызывало ее перекрытие. После уменьшения содержащейся в элегазе влаги с 0,30 до 0,15 г на 1 кг элегаза в системе низкого давления и до 0,03 г на 1 кг элегаза в системе высокого давления аварии с выключателями прекратились.
В [105] сообщалось об аварии с элегазонаполненными трансформаторами тока вследствие перекрытия по внутренней поверхности изолятора, вызванного оседанием серной кислоты. Под действием слабого коронирования в техническом элегазе (с примесью влаги и кислорода) возникают соединения SO2F2 и SOF2, которые в присутствии влаги гидролизуются с образованием серной и плавиковой кислоты. Серная кислота, имеющая очень низкое давление насыщенных паров, осаждается на внутренней поверхности фарфора, вызывая его перекрытие. Безаварийная работа трансформатора тока обеспечивается при уменьшении влажности элегаза до 30 миллионных частей по объему при нормальной температуре и давлении. Для удаления незначительного количества продуктов выделения, которые все же могут возникать, в трансформатор закладывают адсорбирующий материал, причем перегонки элегаза через него не требуется. Высказывается мнение, что элегазовые трансформаторы тока на 400 кВбудут более надежны в эксплуатации, чем лучшие образцы маслонаполненных трансформаторов тока.